新型打散机竖缝筛板辊压机回粉过多辊压机振动

一、使用新型筛板技术指标

1、实现吨水泥节电1.5kwh左右。

2、台时产量稳定提高6-15吨。

3、节约熟料用量1%左右。

4、如果没有达到提产的效果,则出磨水泥细度降低,质量更加稳定,降低研磨体消耗 以上指标均以相同配比和工艺控制指标情况下的提产指标。

5、 入磨物料细度0.08毫米筛余降低60%以下,水泥质量更稳定,提高公司水泥品牌的市场影响力。

二、技改方案要点

1、打散机结构调整,改进内锥体和外筒之间的相对高度,安装新型打散分级机筛板,此技改可以有效降低入磨物料细度,同时大大提高了选分效率,实现“降低细度、同时增大入磨量”。基本接近带V选工艺的生产工艺。

2、改变打散机内部汇风筒的支撑结构,进一步提高物料分选面积,提高物料分散的均匀性。(可根据具体情况而定)。

3、扬料板的安装,扬料板主要防治物料集中下料,使物料分散更加均匀,有利于提高选分效率。

4、内筒安装内置丝网罩,丝网罩主要避免大颗粒入磨,当风轮转速大于400RPM时,导致入磨物料颗粒变粗的部分物料来源风轮,丝网罩起到良好的阻挡作用和通风作用,丝网罩设置人孔门保证检修方便。

5、磨内级配调整,由于入磨物料的降低,势必磨内球茎随之调整。              

三、竖缝筛板分级原理

竖缝分级版顺着物料流速方向,物料分级运动时间大大延长,在低于冲孔板的开孔率10%的情况下,由于物料运动分级时间的增加,相当于提高了物料筛分面积,从而弥补了低开孔率的不足。

竖缝板采用防堵型“喇叭口”设计,在水分较大综合水分在1.5%的情况下即使磨机出现饱磨,筛分板仍然保持较高的分级性能。

竖缝板缝隙尺寸在0.6---1.2之间,远低于冲孔板4毫米缝隙尺寸,在提高分级效率的同时又降低了入磨物料的细度,较冲孔板入磨物料粒度0.08筛余降低10%以上,实现了入磨物料量增加同时细度降低的工艺特点。基本接近V选的工艺性能。

  该细粉筛分板为我公司专利产品(专利号202121325188.9网上可查)

四、效益分析

5.1经济效益分析  平均小时节电1.5kwh,

    (以3.8*13磨机为例)年节电效益=110(台时)*1.5*0.6*24小时*26天*12=74万元

5.2 降低细度后按替代2%熟料计算

    年利润:7200×(260/吨孰料-80元/吨混合材×0.02×130=168万元。

根据企业原材料的具体情况不同,技改后技术指标有波动

五、 投资回收期,

   从以上的经济效益分析可以看出,仅考虑增产这一项,在运转率80%的情况下整个项目投资可以在1个月左右收回,如果考虑到项目实施后降低钢球和衬板的损耗,回收期会更短。同时由于水泥均匀性和细度的改善,提高了水泥产品质量,在市场竞争中就会处于优胜地位,提高企业竞争力,扩大销售规模,更大限度的增加销售量,也可促进投资回收期的缩短。

六、部分业绩单位

1、江油红狮水泥有限公司   车间主任  龚主任 15284907931                             4.2*13米开路磨机 1400/800辊  原台时125t/h  改造后135t/h

2、 平煤集团天元水泥 副总工程师张总  13733901087  4.2*13M开路 1400/800辊  原台时130t/h  改造后146t/h

3、浙江超峰建材有限公司   3.2*13M开路磨机

4、浙江金圆水泥有限公司   3.5*13M开路磨机1200/800辊  原台时128t/h  改造后140t/h

5、内蒙古东蒙水泥有限公司  

   车间主任 郑主任15134756208  3.2*13M 开路   1200/500辊   原台时73t/h  改造后85t/h

6、浙江红狮控股水泥有限公司  4.2*13M  3.2*13M开路磨机

7、漳州紫金建材有限公司  3.8*13M 1400/800辊  原台时115t/h  改造后125t/h。

8、龙海红狮水泥  

联系人:罗工  13633776216 手机微信版:www.425325.com

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